南京地铁四号线 TA03 标鼓鸡区间盾构刀盘磨损事件
一、 事故情况简述
南京地铁 4 号线鼓楼站~鸡鸣寺站盾构区间右线施工至 611 环,刀盘进入石英砂岩和粉质粘土的复合地层,为保证盾构顺利通过该段复合地层,采用带压换刀的方式将原有 38 把撕裂刀更换为滚刀,同时更换部分受损切刀和边缘刮刀。掘进 39 环后,即 650 环,出现掘进速度骤降,由 12mm/min 降至 2mm/min,项目部立刻组织人员进行二次带压进仓作业,检查并更换了部分面板及周边滚刀。由于更换 8把滚刀之后掌子面不稳定(顶部坍塌高度约 2.0 米),为了保证人员安全,停止换刀,中心滚刀未检查更换。
为确保盾构机通过掌子面坍塌区后安全换刀,恢复掘进了 651、652 环。掘进速度 2-3mm/mim,推进速度无明显改善,且出现喷涌现象。在掘进过程中,刀盘处地面出现塌陷,直径约 2.8m,塌坑区域位于快车道和非机动车道中间的绿化带内。当晚将塌陷处采用混凝土回填控制险情。
经过地面加固后,再次带压进仓检查,发现刀盘磨损范围以 1-3#双联滚刀为中心,2.65m 直径的圆形区域。
二、工程概况及水文地质情况
2.1 工程概况
2.1.1 设计概况南京地铁
4 号线 3 标工程主要位于南京市鼓楼区、玄武区,沿北京西路(省政府及省属单位)、北京东路(市政府及市属单位)敷设。
标段主要施工任务包含云南路站、云南路站~鼓楼站矿山法区间、鼓楼站、鼓楼站~鸡 鸣寺站(鸡鸣寺站非本标段施工范围)盾构区间工程,线路全长 2.214km。
鼓楼站~鸡鸣寺站盾构区间由鼓楼站出发以半径 500m 曲线转向东北方向,沿北京东路敷设至鸡鸣寺站,区间进入鸡鸣寺站前采用半径 2000m 及 1500m 反向曲线与 3 号线市政府站相接。
2.1.2 盾构机设计概况
区间施工采用中铁工程装备制造的中铁 41 号盾构机,刀盘直径6460mm,刀盘开口率 37%,刀盘转速为 0~3r/min,最大推力 3400t,最大掘进速度 80mm/min,额定扭矩 5500KNm,脱困扭矩 6800KNm。
2.1.4 周边建筑物情况
隧道周边只有一层混凝土结构公厕一座,距离隧道较远,影响较小。
2.1.5 交通情况
目前盾构机停机位置四分之三处于绿化树带下方,四分之一位于北京东路下方,该路段为双向四车道,路幅为 28 米。北京东路为南京市重要路段,来往车流量非常大,是连接江苏省政府和南京市政府主要干道。
2.2 工程水文情况
2.2.1 设计情况
根据详勘显示,中风化岩层中含有裂隙水,基岩裂隙水是本标段重要水源之一,富水程度差异较大,基岩中风化层由于裂隙连通性差,又多被填充,其渗透性较差,且具多变性和不均匀性。接受大气降水的补给及上层微承压水的补给,由于受裂隙分布及相互连通条件的影响,具多变性。
2.2.2 掘进过程中喷涌情况
复合地层掘进过程中,螺旋输送机出渣口有喷涌现象,地层中含水量很大。
2.3工程地质
2.3.1 盾构停机位置
鼓楼站~鸡鸣寺站区间隧道右线盾构推进至 653 环,刀盘位于659 环,盾构因刀盘磨损、地面坍陷停机,此处盾构机顶部埋深 13.35m。
2.3.2 隧道右线详勘地质情况
根据设计提交的详细勘探资料显示,隧道右线从 600 环到 653环范围纵剖面地质从上至下依次为杂填土、粉质粘土、2-3b4 淤泥质粉质粘土(厚度为 4.7m)、2-4b2 粉质粘土(厚度 4.6m)。盾构机主要穿越 3-2b2、3-1b1 粉质粘土地层。但从地质详勘右线 CK16+254里程横断面图显示,右线盾构区间在本里程前既已进入复合地层,上部地层为粉质粘土,下部地层为石英砂岩,Frb 为 45Mpa 左右。里程横断面图显示,右线盾构区间在本里程前既已进入复合地层,上部地层为粉质粘土,下部地层为石英砂岩,Frb 为 45Mpa 左右。
2.3.3 盾构刀盘位置
横断面地质分层地面坍陷点竖井开挖完成后,确定地层情况为:掌子面 70%为中风化石英砂岩,平均强度为 80MPa,在刀盘的右上处存在 3-2b2 粉质粘土层。
2.3.4 主要土体抗剪强度
三、事件经过及应急处置
盾构掘进过程中,项目部安排专人进行地面巡视及监测,在盾构掘进至 652 环位置,地面巡视人员在绿化带路沿石部位发现裂缝,项目部及时与政府部门及地铁公司做了沟通,立即组织人员对绿化带停机位置进行围挡封闭,绿化带植被进行清除,探明地下管线并采取保护措施,地面塌陷后及时回灌混凝土稳定周边环境,并迅速联系专家研究解决方案。
3.1进仓检查情况
653 环停机后,完成准备工作后带压进仓,检查情况如下:
3.1.1 刀具磨损情况滚刀磨损情况:
1-14#滚刀部分脱落或磨损严重,15#-18#正面滚刀偏磨,21#-30#正面滚刀正常磨损 20mm 左右。
切刀磨损情况:检查共计 40 把,部分切刀磨损量在 2/3 左右,12 把切刀磨损量在 1/3 左右,15 把切刀完好。
边缘刮刀磨损情况:共计检查 16 把,其中 4 把边缘刮刀合金部分磨损 2/3 左右,12 把边缘刮刀合金部分少量磨损。
3.1.2 刀盘检查情况
刀盘磨损范围以 1-3#双联滚刀为中心,2.65m 直径的圆形区域。
刀盘磨损宽度示意图 :
3.2竖井方案确定及开挖
根据三次专家会议精神,确定了先采取地表袖阀管和树根桩注浆加固土体稳定地层,然后在盾构机切口处开挖小竖井对刀盘进行修复的方案。
3.2.1 袖阀管注浆加固
注浆范围为盾体左右两侧各 1.0m,刀盘前方 3.0m,刀盘后方 2.0m;布孔间距不大于 1.5m(二次加密布孔后间距 1.0 米左右),布孔深度为刀盘上方 0.5m-1.5m,刀盘前方入岩 0.3 米,分两次共计注水泥浆86m3,水玻璃 13m3。
注浆范围及布置见下图。
3.2.2 树根桩注浆加固
为防止竖井开挖过程中前方土体失稳,根据专家会意见,在刀盘右前方打设两排树根桩。树根桩桩径φ150mm,桩间距 200mm,桩深入岩层 50cm,注入水泥-水玻璃双液浆。共打设树根桩 19 根,每根桩注入浆液约为 1t 水泥量。
3.2.3 竖井开挖
施工竖井平面为矩形,净空尺寸为1650mm×1800mm,竖井采用矿山法施工,刀盘上部为封闭矩形结构,刀盘范围为敞口“U”结构。为确保竖井开挖及刀盘修复施工安全,在竖井周边布设三根人工挖孔桩(一根 900mm、两根 800mm)。
3.3 刀盘修复
在确定盾构机刀盘磨损后,在实施地表加固及竖井开挖期间,联系厂家(中铁工程装备公司)双方确定了刀盘修复流程如下:
刀盘修复时间为 2014 年 10 月 13 日-11 月 3 日。刀盘修复工作实行领导值班制度,注重修复过程中的安全检查及防护工作,尤其时刻观察掌子面的变化情况。
3.3.1 刀梁定位和焊接
由于旧刀梁变形区域较多,使用高温矫正后对接,对于变形量较大处,采取焊后对突起处刨除;焊缝采用多层多道焊;焊前预热,焊后保温。
3.3.2 滚刀刀箱定位
焊接新刀箱主要参照未磨损刀箱定位。
3.3.3 检测
刀盘修复完成后,双方委外对刀盘焊接部位进行超声波探伤按《GB11345-89》B 级执行,符合Ⅱ级要求。刀具安装结束后,刀具高低满足设计要求。
四、事件原因分析 隧道穿越软硬不均地层时,刀具磨损较大。因此,在掘进过程中,根据岩层的特点及软硬不均地层的分布,合理配置刀具,加强刀具管理,提前储备好充足的刀具以备更换。对于更换下来的刀具进行维修,达到规范要求即可重新利用,从而提高了刀具的使用寿命,对于降低生产成本、节约检修更换时间,起到积极的作用。
4.2 刀具更换标准
正常磨损情况下刀具更换标准一般为:当周边刀刀圈磨损掉 10mm、面刀和中心双刃刀刀圈磨损掉 25mm 时就需要更换。此时刀圈的刀刃变宽,其冲击压碎和切削岩石的能力降低,盾构掘进时的推力和扭距就会增大,而加大了盾构液压系统和电机系统的负荷,而且切削下来的岩石也会磨损刀盘面,降低刀盘的使用寿命。
而如果在小于上述更换标准的情况之下频繁地进行刀具更换,则降低了刀具的利用效率,也将浪费许多宝贵的掘进施工时间。另外在非正常磨损的情况之下,如发生刀圈的刀刃破损严重、转动轴承坏掉、刀具润滑油脂泄露等情况,刀具就需要及时进行更换,因为这样会加重相邻刀具挤压切削岩石的负荷,不仅影响正常掘进,而且还会影响到与其相邻刀具的正常使用,会造成刀具连锁性大量破损。
4.3 建立定期和不定期刀具检查制度
建立严格的刀具管理制度,制定定期和不定期刀具检查制度,是盾构机在软硬不均段掘进中必要的保障,能够及早发现破损刀具,及时更换,有利于掘进效率的提高和盾构施工安全顺利地进行。
定期刀具检查制度:制定每掘进完成一定距离后,进行刀具的磨损常规检查,本项目根据地层情况指定每掘进 12 环进行刀具定期检查,通过检查对照后,决定是否更换。
停机检查时,尽量避开地表有建(构)筑物地段。在通过软硬不均地层以及地面有建(构)筑物通过前,加密对刀具检查,对磨损较大的刀具进行更换。刀具更换完成后,试运转后检查刀具的安装是否良好,若刀具安装不牢固,要重新复紧刀具螺栓。当盾构机处在软硬不均地层,尽量避免在土仓上部地层差的地段换刀。
必须在这样的地段频繁更换刀具时,根据在当前地层中刀具的磨损情况与线路前方的地质情况,准确定出更换刀具时的位置,提前对该位置地层进行加固处理,加固体达到强度要求后,再采取压气作业进行刀具更换,确保当盾构机到此位置时,安全顺利地更换刀具。
不定期刀具检查制度:现场施工人员(盾构主司机、值班土木工程师等)通过掘进过程中推力、扭矩等参数异常以及刀盘发出的响声、出碴情况判断刀盘的运转和磨损情况。当推进艰难时,开仓对刀具进行检查,对刀具磨损进行评估。
5、 软硬不均地层掘进注意事项
5.1 在条件允许下,经常、有计划地进入土仓了解工作面,了解工作面软硬不均程度和检查刀具状态,以确定掘进推力的大小,避免刀具超载工作受损。
5.2 软硬不均地层掘进时必须加强碴土改良,采取向土仓内加入泥浆或膨润土的方式,对砂层或其它软弱地层起泥模作用,土仓内高压空气不易逸出,可以有效防止软弱地层坍塌。
5.3 控制出土量,尤其是上部为软土时更为关键,防止坍塌。
5.4 针对防“泥饼”问题:盾构机必须配置泡沫注入系统,向刀盘前面、土舱和螺旋输送机注入泡沫,改善渣土流塑性,利于渣土进入土舱。
案例八:
武汉地铁 3 号线 7 标自来水管爆裂导致盾构被淹事故
一、事件情况简述
2014 年 12 月 24 日凌晨 4:40,解放大道与宗关站施工围挡交界处¢1000 自来水主管突然爆裂,大量高压水喷涌而出,从不同方向涌入车站主体基坑和已掘进的右线隧道内(左线未始发)。盾构机自12 月 24 日被淹至 2015 年 3 月 11 日恢复掘进,历经 3 个半月,经济损失约 3000 万元。
二、工程概况及水文地质情况
武汉地铁三号线七标施工任务是自王家湾至宗关站地铁区间,自王家湾车站起始沿龙阳大道两侧,过玫瑰街和琴台大道,穿越汉江到达宗关站。本区间长约 2323m,其中王家湾~中间风井采用矿山法施工,中间风井~汉江采用矿山法施做初期支护,盾构空推拼装管片的方法,宗关站~汉江区间采用泥水平衡盾构法施工,盾构始发井布设于宗关站,中间风井兼做盾构吊出井。
宗关站位于汉口解放大道和二环线交叉口东南,为地下三层车站,2 台盾构机自宗关站南端头始发穿越汉江。始发井隧顶埋深 16.2m。
1、右线盾构掘进完成 103 环,正在停机进行负环拆除。盾构停机位于全断面 4-1 粉细砂层,隧顶埋深 19.45m。盾构机停机位置周边建筑物较多。
2、左线盾构完成了组装调试,正在进行洞门凿除准备始发,洞门凿除完成了连续墙内侧钢筋割除,中间混凝土完成顶部 4m 凿除。
三、事件经过及应急处理
事件经过:2014 年 12 月 24 日凌晨 4:40,宗关站北端头外解放大道与车站施工围挡交界处¢1000 自来水主管突然发生爆裂,大量高压水喷涌而出,从不同方向涌入车站主体基坑和已经掘进的右线隧道内(左线尚未始发)。事件应急处理:项目部施工人员发现险情后迅速启动了应急预案。
1、开启 2 台 37Kw 应急防洪泵进行抽排;
2、组织人员抢险,但因水压水量过大,且进入基坑内通道较多,无法进行封堵;
3、迅速通知水务集团至现场进行处理;
4、对右线停机位置周边建筑物加密了监测频率,并准备进行周边人员疏散;
5、调集多台水泵至工地进行抽排基坑内积水。5:00,因车站基坑内积水过深淹没配电柜等导致停电。至 5:10,水务集团主供水管道阀关闭,涌水停止,初步估算车站内积水深 4m 约 20000m3。
四、原因分析
(一)事故直接原因:
本项目盾构借助其他单位施工的地铁车站始发,始发期间车站主体结构已全部完成,施工期间自来水管线由于地处地铁车站围挡以外,盾构始发施工期间基本不受管线干扰。险情发生后,相关水务部门对内对外均实行了全面的封锁,其抢险工作也不允许其他单位介入,因此无法获取管线爆裂的任何资料及信息。通过侧面了解,此次事故的原因估计为管线老化形成的局部爆裂进而发生连锁反应。
(二)事故管理原因:
(1)项目进场后进行了施工现场及周边管线调查,但对供水管道发生爆裂的可能性估计不足,对自来水厂应急反应速度预估过于乐观。
(2)由于盾构始发端所处宗关站由其他单位组织施工,区间隧道盾构机借助本站始发,造成场地工作面重叠,车站基坑防洪安全场地调查不足,防洪措施不具备针对性。
(3)应急防洪水泵虽已安装并能正常使用,但对主供水管道的泄水量估计不足,最终导致涌水进入隧道淹没盾构机。
五、事故后续处理及防范措施
(一)事故后续处理
1、集中力量抽排车站内积水
2、右线盾构
①将右线隧道内积水抽排完成后,开始进行设备检测,根据设备不同受损程度进行解体、修理恢复。
②优先恢复保压系统,在保压系统恢复前,采用泥浆管加压及内燃空压机各项保压措施,保证掌子面与地面建筑稳定安全。
3、左线盾构
①洞门凿除已完成连续墙内侧钢筋割除和中部顶部 4m 高混凝土凿除,存在安全隐患,已对洞门进行挂网喷浆,完成后停止降水,以减小对环境的影响;
②抽水完成后,检查设备,更换损坏部件(主要为部分电器系统和导向系统);
③进行调试,准备始发。
4、常规设备恢复
(1)积水排完后,首先对外循环水泵、防洪泵及配件箱进行烘烤,烘烤完成后进行检测并恢复使用,以方便冲洗及施工用电。
(2)尽快恢复两条线的电瓶机车,恢复水平运输,方便作业。
5、S509 盾构机恢复
(1)首先接外部电源,恢复盾构机照明,以方便工作。
(2)用清水对被水淹没的位置冲洗,把残留的淤泥等污渍冲洗干净。
(3)将主控室及所有的动力柜、配件箱内清理干净,外接白炽灯放入主控室及动力柜、配电箱内,以提高温度,保持干燥。
(4)检查盾构机上所有被水淹没位置的元器件损坏情况,同时查找有无积水,若有积水,将积水清理干净。
(5)拆除被水淹没的所有电机及泵头,吊出后在地面上清洗、烘烤。
(6)拆除被水淹没的所有电气元件,清洗后放入集装箱内烘烤。
(7)保压系统拆除后清洗,然后返厂维修。
(8)元器件清洗烘烤完成后,能进行检测的在现场进行检测,需要委外检测的委外进行检测,电机烘烤完成后进行检测。确定损坏的进行采购更换。
(9)所有元器件清洗烘烤完成,盾构机上清洁工作完成,配件箱内烘烤完成后,将拆除的元器件原位安装,安装完成后,按照调试程序,通电进行调试。
6、S508 盾构机恢复
(1)隧道内积水抽排完毕后,首先接外部电源,恢复盾构机照明,以方便工作。关闭盾构机上所有气路、水路、液压阀门,恢复外循环水,对盾构机进行冲洗,包括配件箱内所有被水淹没的区域。